經(jīng)過2個多月的運行考察,截止8月6日,鎮(zhèn)海煉化催化汽油脫硫裝置通過技術(shù)攻關(guān),裝置運行優(yōu)化和節(jié)能降耗雙見成效,降低裝置運行成本約152.3萬元/年。本文由江蘇液泉泵閥制造有限公司協(xié)助轉(zhuǎn)載分享,江蘇液泉為專業(yè)的不銹鋼化工泵廠家,主要生產(chǎn)各類不銹鋼化工泵,耐腐蝕化工泵,并終身為使用單位提供相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)支持。
催化汽油脫硫裝置是公司生產(chǎn)國五汽油的主要裝置,原設(shè)計為新氫增壓機單機供氫,7.0兆帕化肥氫作為備用氫源。多年的裝置運行發(fā)現(xiàn),使用化肥氫源時因化肥氫壓力波動、帶液嚴重等影響反應(yīng)系統(tǒng)平穩(wěn),2臺新氫壓縮機長期單機運行,存在機組故障停機檢修等風險,消耗裝置總能耗比例高。
裝置技術(shù)團隊圍繞平穩(wěn)優(yōu)化和節(jié)能降耗積極開展技術(shù)攻關(guān),決定實施“兩套催化汽油脫硫裝置增設(shè)化肥氫分液罐”技措項目,增強化肥氫脫液效率,提高化肥氫可靠性和穩(wěn)定性。該技措項目利用2016年大修機會實施,于裝置檢修開工后投用。停運兩臺新氫壓縮機,投用化肥氫作為裝置新氫來源,并不斷摸索操作工況,做好運行優(yōu)化
經(jīng)過兩個月的運行考察,裝置運行平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,2套裝置日產(chǎn)國五汽油約5600噸。經(jīng)估算,每年可節(jié)約用電400多萬度,技措項目達到預(yù)計目標。(梅遼穎 申仁?。?/P>